创新是企业进步的源泉,是企业发展的不竭动力。今年以来,兖矿能源鲁南化工坚持创新思维引领企业发展,不断加大创新力度,尤其在“小改小革”方面做足文章,深挖内潜,激发一线员工自主创新创效积极性,鼓励员工立足岗位,坚持问题导向,在推进降本增效、提升劳动效率的实践中,让“小革新”发挥出“大作为”。
在鲁南化工原料车间刚刚结束的检修工作中,维修班的发明派上了大用场,之前需要两个多小时才能拆掉的连轴器,用上他们自主发明的专用工具,5分钟就搞定,大伙欣喜的称之为“拆装神器”。
说是“神器”,其实实物很简朴,全是利用废旧钢板、槽钢、丝杆等物件设计制作而成。
在原料车间各种转动机泵上,都有防止漏油的骨架油封,一般油封的连轴器直径在10公分、20公分不等,但是减速机的连轴器直径不到十公分,常用的液压扒子太大,根本卡不住连轴器,所以每每对减速机油封进行更换或检修的时候,不仅要人工使用多组手拉葫芦配合,而且由于作业空间狭窄,支重轮定位托举非常受限,每拉一下葫芦,调整角度最大只有1/4圈,拆卸一个连轴器往往得用上两个多少小时,所以仅仅拆和装就占据了整个检修近90%的时间。
“作业空间小,人多也站不开,有时候手拉葫芦配合不好,半天拆不下来,赶上酷夏或寒冬的恶劣天气,检修人员的情绪也会烦躁。”维修班班长孟凡波说。
既然买不到合适工具,那能不能自己动手做?这一切孟凡波看在眼里,也触动了内心。
想到,那就去尝试。
在孟凡波的带动下,全班人员齐动手,集思广益搞发明。一次次尝试,一次次失败,但没有人放弃。
他们拓展渠道,通过上网查找视频、专利资料等,千方百计寻求思路方法,对照设备图纸和物件结构反复研究琢磨,充分利用大家的专业技术优势和实践经验,加班加点地绘图纸、定尺寸,反复进行修改完善,最终敲定方案,从废旧物资仓库找来可以再利用的边角料,成功制造出属于他们的专用工具。大伙儿迫不及待的拿到现场试用,果然不负众望,短短几分钟顺利将减速机连轴器拆下。
“你看,我们这个工具不光能牢牢卡住连轴器,还能随意调整角度,一个人就能轻松完成拆装,真是既省时又省力,不愧为‘神器’。”原料车间设备副主任谷伟骄傲地说。
不仅仅是原料车间,净化车间的员工们利用废旧铁皮材料为40个新制氢装置电磁阀设计安装了定制化护罩,确保了电磁阀内部环境的干燥与稳定。以往一场暴雨侵袭可能会造成十几个电磁阀失灵的现象,在这个夏天再也没有发生过。
环己酮车间技术员王翰杰通过在现场的实地观察,将人工操作的加氢催化剂搅拌工作改成自动气搅拌器。用压缩空气作为驱动,不仅节能高效,而且实现了搅拌均匀,预防了管道堵塞,大大提升了系统的稳定运行系数。
在乙酰事业部,设备人员利用现场拆除的废旧角铁、钢管和铁板等废料焊接制作了一个运送检修工具的小推车,灭火器、焊机、线盘等各类工具物资在推车上有序放置,让动火作业时再也不用检修人员来来回回搬运工具,推车一趟就全部搞定,省时省力还保障了人员安全。
通过小改小革活动的持续开展,鲁南化工广大员工的“创新、创效”意识不断增强,“人人思考创新、人人参与创新”的氛围愈渐浓厚。微光虽小,但聚光成炬,这些小改小革运用到工作中,解决了实际问题,实现了节支创效,员工们的骄傲感、自豪感也油然而生,主人翁意识不断加强。
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